7.63m焦爐為雙聯火道、分段加熱、廢氣循環、焦爐煤氣下噴、高爐煤氣和空氣側入、蓄熱室分格的復熱式超大型焦爐。主要特點是裝備水平國際領先、焦爐上下加熱均勻、環保及操作環境好等。
2006年8月15日推出第1爐焦炭開始,遇到了許多制約正常生產的難題,部分指標和功能達不到設計水平。為此,我們成立了多個項目的攻關組,不僅解決了上述問題,還使部分指標和功能超過了設計水平。
1 提高單孔炭化室裝煤量
7.63m焦爐投產初期,裝煤量不足,爐頂空間高度達800mm,導致爐頂空間溫度高達987℃,由此引發下列問題。
(1) 裝煤孔和上升管內的石墨生長速度很快,影響裝煤操作,延誤了出焦。
(2) 上升管因長石墨而造成內徑縮小,導致炭化室內的壓力增加,使機焦側爐門和裝煤孔冒煙。
(3) 3號裝煤孔堵死,4個裝煤孔的煤線高度不均勻,沒有達到設計要求。
(4) 裝煤車的裝煤螺旋加料機產生大電流,甚至堵死螺旋加料出口,無法正常生產。
1.1 提高單孔炭化室裝煤量的措施
為解決裝煤量不足帶來的一系列問題,我們采取以下措施:
(1) 裝煤稱重倉單斗裝煤量調試優化;
(2) 裝煤車稱重系統校正、提高穩定性,保證裝煤量的穩定;
(3) 培訓提高工人的作業水平,穩定裝煤操作環節;
(4)
修改不同爐號、不同爐孔的加煤控制時間及裝煤各導套的延遲時間,測試出較準確的配置方案。原設計的加煤總時間為82s,因煤的粒度、水分、配煤等差異,加煤后期,會因爐頂空間壓力過大而造成裝煤孔冒煙著火現象,環保方面達不到要求。由于加煤速度在短時間內變化過快,會影響裝煤螺旋機構的正常運轉,經常發生螺旋電流大、螺旋擰死、堵塞裝煤孔等問題。
針對以上情況,連續測量了加煤過程中4個裝煤孔的壓力變化,從加煤總時間和4個煤斗分別延遲加煤等方面進行試驗,最終測算出加煤時間為85s比較合理,且4個煤斗加煤部分采用延遲時間控制在5s、3s、
1s和0s。有利于爐頂空間壓力的流暢,確保了裝煤過程中不冒煙,達到了環保要求。
(5)
為解決裝煤末期爐頂空間壓力波動大,裝煤孔冒煙,環保不達標的難題,測試出裝煤車二次加煤及推焦機二次平煤的協調控制方式。原設計的不足之處是平煤時爐頂空間壓力過大,焦側爐門冒煙情況居多,平煤桿帶出的余煤大。我們將4.3m焦爐采用過的2次加煤及2次平煤的操作經驗應用到7.63m焦爐上。裝煤車第1次加煤后暫時停止裝煤,推焦機進行第1次平煤,使炭化室內的煤峰得到初步拉平,然后裝煤車再繼續加煤,推焦機進行2次平煤。經測試,實行裝煤車2次加煤及推焦機2次平煤的協調控制方式后,解決了裝煤末期爐頂空間壓力波動大、裝煤孔冒煙、環保不達標的難題,并取得了多裝煤及減少平煤余煤量的效果。
(6) 改進設備。在裝煤車加煤螺旋給料機的軸頭部位,增加了拔煤的導向桿,給煤料下落增加一定的外力,保證了加煤的順暢,減少煤料被擠實、堵料問題,也消除了螺旋堵料和大電流的問題
7.63m焦爐為雙聯火道、分段加熱、廢氣循環、焦爐煤氣下噴、高爐煤氣和空氣側入、蓄熱室分格的復熱式超大型焦爐。主要特點是裝備水平國際領先、焦爐上下加熱均勻、環保及操作環境好等。